电梯-电梯在满载下行制动时,制动力矩输出不稳,有明显的“点头”感。
2025-12-29

在现代高层建筑中,电梯作为垂直交通的核心设备,其运行的平稳性与安全性直接关系到乘客的舒适度和使用体验。然而,在实际使用过程中,部分电梯在满载下行制动阶段会出现制动力矩输出不稳定的现象,导致轿厢产生明显的“点头”感,即轿厢在即将停靠楼层时出现轻微前倾或上下抖动的情况。这种现象不仅影响乘坐舒适性,长期存在还可能对电梯结构部件造成疲劳损伤,甚至埋下安全隐患。

所谓“点头”感,通常表现为电梯在接近目标楼层减速至停止的过程中,轿厢并非平稳减速停稳,而是出现一次或多次短促的前后晃动或上下颠簸,尤其在满载情况下更为明显。乘客常形容为“像点头一样”,因此得名。这一现象的根本原因往往与制动系统在负载变化下的力矩控制精度不足有关。

电梯的制动过程主要由曳引机、制动器、控制系统及编码器等协同完成。当电梯满载下行时,轿厢与配重之间的重量差增大,曳引系统承受较大的下行驱动力。此时,制动器需要提供足够的制动力矩来抵消该驱动力并实现平稳减速。若制动力矩输出不连续、不均匀或响应滞后,便会导致减速曲线波动,从而引发“点头”现象。

具体分析,制动力矩输出不稳的原因主要有以下几个方面:

首先,制动器本身性能衰退是常见诱因。制动片磨损过度、制动弹簧疲劳、制动盘表面油污或划伤等问题,都会导致制动力矩的实际输出与理论值偏离。尤其是在高负载工况下,微小的制动力偏差会被放大,进而影响整个减速过程的平顺性。

其次,控制系统对负载判断不准确也是重要因素。现代电梯多采用矢量变频控制技术,依赖编码器反馈和负载传感器(如称重装置)实时调整输出转矩。若称重系统校准不准或信号漂移,控制器无法精确感知当前载荷,导致在制动阶段施加的电机制动力矩与机械制动力矩配合失调,形成瞬时过制动或欠制动,从而引发抖动。

再者,制动时序控制不合理也会加剧“点头”感。理想的制动过程应遵循平滑的S型速度曲线,加速度变化率(即“加加速度”jerk)应保持在合理范围内。若制动提前介入或释放过快,特别是在低速段机械制动与电气制动切换不协调,极易造成力矩突变,使轿厢产生顿挫感。

此外,钢丝绳张力不均、导轨润滑不良或轿厢导靴间隙过大等机械因素,虽不直接作用于制动系统,但会降低整体系统的阻尼特性,使微小的力矩波动更容易转化为可感知的振动,进一步放大“点头”效应。

针对上述问题,解决策略应从系统化角度出发,综合排查与优化。首先应对制动系统进行全面检查,包括制动片厚度、制动弹簧预紧力、制动盘平整度及清洁度,必要时进行更换或调整。同时,定期校准称重传感器,确保控制系统能准确识别满载、半载、空载等不同工况,从而精准匹配制动参数。

在控制层面,可通过优化变频器的减速曲线参数,特别是调整减速段的加加速度限制值,使制动过程更加柔和。部分高端电梯系统支持自学习功能,可在多次运行中自动修正制动时序与力矩输出模型,提升适应性。对于老旧电梯,可考虑升级为闭环矢量控制+高精度编码器的组合,提高动态响应能力。

维护管理方面,建议建立定期的制动性能测试制度,例如通过专业仪器测量制动距离、制动时间及减速度曲线,及时发现潜在异常。同时,加强对维保人员的技术培训,使其能够识别“点头”现象背后的深层次原因,而非仅做表面处理。

值得注意的是,“点头”感有时也与乘客心理预期有关。若电梯整体运行节奏忽快忽慢,或开关门延迟,乘客会更加敏感于停靠瞬间的细微抖动。因此,提升电梯整体运行品质,包括启停平顺性、层站平层精度和运行噪音控制,也有助于缓解此类主观不适。

综上所述,电梯在满载下行制动时出现“点头”感,本质上是制动力矩输出不稳定所致,涉及机械、电气与控制多个子系统的协同问题。只有通过精准诊断、科学调校与规范维护,才能从根本上消除这一现象,保障电梯运行的安全性与舒适性,为用户提供真正平稳可靠的垂直出行体验。

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